化肥分公司白煤消耗占整个合成氨总成本的60~70%,降低白煤消耗始终是化肥企业降耗增效的重头戏。
面对当前煤炭价格不断上涨带来的成本压力,为进一步降低消耗,降低煤场煤面的资金占用率,最大发挥煤面的利用价值,在过去型煤生产工艺的基础上,自今年11月份起,化肥分公司决定采用先进配方和增加粉碎等关键工序,大批量生产型煤供造气炉使用。在型煤生产过程中,化肥分公司不断摸索经验,使型煤的生产工艺更加成熟,型煤质量与过去相比,机械强度、成型率、耐水、热稳定性等各项指标均有明显提高。与原来相比,固定碳含量提高了5%~10%,解决了炉子带出物多,炉子阻力大消耗高等缺陷。经过近一个月的试烧,造气炉况、系统阻力未发生明显变化。为最大限度地降低入炉煤成本,供气车间针对型煤的特点,不断优化调整送风和制气等数据参数,在稳定炉况的前提下,逐渐增大掺烧比例。公司领导还亲自参加了供气车间组织的降消耗、烧型煤经验分析会。
经成本核算分析,一吨型煤的综合成本是910元/吨,按固定碳含量计算,1.2吨型煤相当于1吨块煤,优质块煤1360元/吨,每烧1.2吨型煤就可节约费用268元。现阶段每天试烧型煤大约占入炉煤总量的4%左右,每天就可节约费用1340元,月可节约费用40200元。